2017年5月的某一天,在揚子江藥業集團南京海陵水針車間召開的質量分析會上,車間主任王寶成向恒星QC小組成員提問:“我們車間的口號是什么?”

“安全生產、精益生產!”李勇滿是自信地回答。

“在座的都是學過精益管理和運用QC工具的車間精英,你們的能力可不能埋沒。咱們幾個人組成一個攻關小組,讓車間生產在現有的基礎上更加穩定精益。王菁菁、孫玉娟,你們倆收集并分析下裝量的數據;李勇,你們分析下得率的情況;黎忠輝、葛元峰,你倆看下生產設備,找找車間還有哪些漏洞。”

“主任,我們車間的裝量波動似乎不怎么穩定,看似都在質量標準范圍內,但是

CpK值(過程能力指數)僅僅只有0.80。”“只有0.80?那這個情況不怎么理想啊!看來是時候形成攻關項目了。”

“量筒的精度僅為0.06ml,當讀數介于5.28ml至5.34ml間時均為估讀,主觀因素影響較大。針對量筒整個測量系統開展的量具研究發現,藥液損失達到了0.018ml。綜合考慮來看,量筒精度低并且藥液轉運過程存在損失是要因。”

“車間現有的硅膠管存在共用的現狀,會出現一定的不匹配情況,以致產生氣泡影響最后的產品裝量,建議此項作為要因,進行改善。”經過一個月的調查,小組成員相繼匯報結果。

“確定要因只是一個開始,將問題改善并穩定控制才是最終目的。”王寶成語重心長地說道。“放一百個心吧,我們辦事你放心。咱們哪個不是加班加點的認真干活啊,我們還指望著再沖個一等獎,給咱們這小組再添一筆重彩呢。”李勇笑呵呵地附和道。

“小勇哥,有志氣!”黎忠輝沖著李勇豎起了大拇指。

于是新一輪的忙碌再次上演。

“各位,通過查閱文獻資料,我們可以考慮下天平稱重法這個選項……”

“通過市場調查,現有兩種出液方式……”

“硅膠管的口徑壁厚會對管路連接有一定的影響,現有3家供應商可供選擇……”

新一輪的忙碌不僅沒有磨滅恒星QC小組成員的斗志,甚至在忙碌中能感受到一絲充實,體會到一步步接近成功的喜悅。

“這20幾批的數據怎么樣?”“CpK值已經達到1.41,遠超出我們目標值1.33了!”

“這樣的話,看來鞏固期內應該沒什么問題了。”王寶成似乎也松了一口氣。

鞏固期?千萬不可松懈!

“鞏固期內CpK值為1.39,大于1.33…….”

“這下,是真的可以放心了吧,主任。我們可以落實我們的改進措施了,升級SOP、培訓、分享……”黎忠輝興奮地提議道。

今年7月4日,演講臺上,恒星QC小組10個月的成果在第39次全國醫藥行業質量管理QC成果發表大會上獲得一等獎,再次精彩綻放。

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