蘇黃止咳膠囊是揚子江藥業(yè)集團拳頭產(chǎn)品,市場供貨需求日益增加,2017年3月,全新的蘇黃止咳膠囊自動包裝線在集團旗下北京海燕公司啟用。經(jīng)過一個月的運行,該包裝線的不完善之處顯現(xiàn)出來:批號壓印偏重或偏輕、成型不順、鋁箔起皺等,不僅影響了蘇黃止咳膠囊產(chǎn)品質量,也大大增加了生產(chǎn)過程中物料、人工成本。經(jīng)過對比每批蘇黃止咳膠囊PVC硬片的消耗量差異能夠達到70kg,且產(chǎn)量未有提高。
嚴峻的現(xiàn)實擺在眼前,為盡快解決這一問題,北京海燕公司啄木鳥QC小組立下了“降低蘇黃止咳膠囊包裝線PVC硬片單耗量,提高生產(chǎn)效率”的軍令狀!
為了全面分析并掌握包裝線上可能存在的問題,啄木鳥QC小組請來廠家工程師、現(xiàn)場經(jīng)驗豐富的操作人員、設備管理人員進行頭腦風暴,積極向專業(yè)人員請教,并表達自己的訴求。
經(jīng)過激烈的討論,啄木鳥QC小組利用因果圖工具梳理出了11條末端因素,并運用現(xiàn)場試驗法對它們一一排查,最終確定了5點要因:成型溫度不合適、運行速度不合適、熱合溫度不合適、壓印溫度不合適、鋁箔受張力過大。
攻關期間,啄木鳥QC小組成員個個主動加班加點進行試驗摸索。清明節(jié)將至,眼看著手上的試驗進展緩慢,他們心急如焚,自發(fā)留下來,利用假期時間接著干。他們領足了包材,一輪接一輪地試驗。每一組試驗開始,逐個檢查空鋁塑板的密封性,一組試驗就是1000塊板。為了保證試驗結果,一次最多裝一百多塊板;為了保證試驗結果無偶然性,每組試驗最少做3次平行試驗。這意味著小組成員每一次試驗要盯著密封儀外殼1~2小時,以此檢查有沒有氣泡產(chǎn)生。
功夫不負有心人。經(jīng)過將近6個月的試驗,啄木鳥QC小組終于摸索出了蘇黃止咳膠囊自動包裝線最佳的工藝參數(shù)及改進措施,經(jīng)過效果檢查,結果超越了既定目標。
攻關取得成績,成果的展示就顯得尤為重要。在僅剩的一個多月的時間里,小組成員對試驗數(shù)據(jù)進行匯總,完成論文撰寫。他們逐字逐句修改論文的格式、PPT內容等,精心排練發(fā)表過程中的每一個細節(jié)。
經(jīng)過一輪輪激烈的角逐與評比,啄木鳥QC小組榮獲全國醫(yī)藥行業(yè)QC成果發(fā)表一等獎,發(fā)表人也榮獲“最佳發(fā)表獎”殊榮。是小組每個成員的辛勤付出,贏得了榮譽和贊譽。
http://epaper.cqn.com.cn/article/481359.html
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