“包裝聯動線生產效率低的根源在哪里?”深夜十點,小容量注射劑3號車間會議室內燈火通明,激烈的討論聲回蕩在夜深人靜的車間里,海川QC小組正為提高包裝聯動線生產效率的問題進行著熱烈的討論。
 
隨著生產批量的增加,包裝崗位聯動線員工的勞動強度加大,運行時間延長后設備運行的不穩定性上升,從而造成了單批次生產總工時的增加。海川QC小組迎難而上,毅然決定將提高包裝聯動線生產效率作為活動課題,計劃利用科學的方法解決問題。
 
開始階段,小組活動進展并不順利。在統計分析了2018年8月的幾批包裝生產時間后,發現其比公司內其他車間同劑型同批量產品的用時長了許多。小組成員連續幾天利用下班時間,分析研究出導致包裝生產時間較長的三處癥結,分別是PVC硬片外徑較小、軌道接觸面磨損、人工裝箱速度慢。經過合理測算,小組決定將“生產時長縮短至9.5小時”作為這次攻關的目標。
 
制定目標以后,大家的攻關效率提高了。在更換軌道接觸面時,小組成員通過現場測量,發現現有軌道接觸面面積較大,與打包機內部結構連為一體,較難改進。小組設備工程師創造性地提出,取消打包機,對紙箱封箱效果在不用打包帶的情況下進行挑戰性試驗。小組在車間周轉間進行試驗:檢驗裝有不同重量內容物的紙箱,單獨用膠帶封箱是否可靠。取消打包機后,車間設備工程師選用電滾筒進行替換,并將控制器接通24V電源,測試有效后,對打包機進行拆除并將電滾筒安裝到位。
 
為解決人工裝箱限速問題,同時減輕員工勞動強度,車間增加兩臺機器人。這是車間首次使用機器人進行裝箱碼垛,大家萬分期待。負責設備的工作人員外出至廠家調研時,小組其他人員同時開展立項等準備工作。為了能夠第一時間用上設備,小組成員放棄了難得的國慶節七天長假,齊心協力進行設備的安裝和調試,成功實現了機器替人。
 
團隊的力量是強大的,作為一個經驗豐富的QC小組,海川QC小組憑借著科學的方法,齊心協力最終解決了包裝聯動線生產效率低的問題,將生產時間縮短至9.45小時。在創新方法提升質量的道路上,海川QC小組將繼續勇往直前。


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