“我是2016年到這個崗位的,搬了兩年藥品托盤,搬上搬下經常彎腰,下班之后累得根本不想動彈。但現在,藥品可以直接從貼標機傳送到泡罩機,不需要人工搬運鐵托盤,只需要更換包材,工作輕松了很多。”日前,揚子江藥業集團有限公司凍干粉針劑2號車間一樓包裝工段一線工人徐杰說,工段上以前6個人一起工作,生產結束時間大概是下午六七點鐘;現在4個人工作,兩三點鐘就可以結束。
這些人力和時間的節約,皆源于春雨QC小組完成了研究項目——貼標機與烏爾曼聯機裝置的研制。
過去凍干粉針劑2號車間的藥品包裝工作屬于密集型勞動和重復性機械操作,已不能滿足企業發展要求,亟待解決人員大量參與上下料這一問題。“我們旨在設計一種聯機裝置,實現貼標機出料口與烏爾曼進料平臺自動對接,并要求聯機裝置能將貼標后產品以較快的速度向烏爾曼供料,滿足后包裝線的生產速度要求。”春雨QC小組設備工程師介紹說,開始設計圖紙的時候,由于沒有具體框架,就只能查閱大量的資料,摸索著一點一點進行設計。
由于小組成員白天都有其他工作,為保證生產,只能在晚上下班后進行裝機改造。為達到預期目標,他們經常加班到晚上十一二點鐘才離開車間,有時候甚至日夜連軸轉。
功夫不負有心人,春雨QC小組成員終于通過技術攻關將聯機裝置安裝完成。后期經過驗收、調試,實現了預期目標,在提高生產效率的基礎上,助力智能車間的布局,大大解放了勞動生產力。
http://bk.cnpharm.com/zgyyb/2020/05/20/310203.html
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